旋轉填充床中臭氧氧化處理蘭炭廢水生化出水
蘭炭廢水是指煤在中低溫干餾(約650 ℃)加工過程中產生的廢水。蘭炭廢水中的無機污染物主要有硫化物、氰化物、氨氮和硫氰化物等,有機污染物主要為煤焦油類物質,包括含量很高的酚類,單環(huán)及多環(huán)的芳香族化合物,以及含氮、硫、氧的雜環(huán)化合物等。因此,蘭炭廢水具有成分復雜、污染物濃度高、色度高、毒性大、性質穩(wěn)定的特點,屬于較難處理的工業(yè)廢水之一。相關企業(yè)一般采用常規(guī)生化處理工藝處理蘭炭廢水,但由于其可生化性差,效果并不理想。
近年來,高級氧化工藝(AOP)因其氧化能力強、處理效率高的優(yōu)點,正成為水處理領域研究的熱點之一。目前常用的AOP 包括臭氧氧化法、Fenton 氧化法、O3-Fenton 氧化法、O3-H2O2 氧化法、電催化氧化法等。臭氧對污染物的氧化降解主要通過臭氧直接與污染物反應,或者臭氧經過鏈式反應生成氧化能力更強的羥基自由基,由羥基自由基氧化降解污染物。
由旋轉填充床(RPB)實現的超重力技術是一種過程強化技術。RPB 通過旋轉的填料產生離心力場模擬超重力環(huán)境。在超重力環(huán)境下,由于離心力的作用液體在填料內徑向流動,被填料破碎成微米至納米級的不斷更新的液膜、液滴和液絲,從而產生巨大的相間接觸面積,極大地強化了傳遞過程,使得處理效率大幅提高。YANG 等通過超重力場中臭氧傳質性能與水中臭氧自分解動力學研究,證實了超重力技術一方面可強化臭氧傳質,增加單位時間內臭氧在水中的溶解量,另一方面超重力技術的強湍動特性加快了水中臭氧自分解反應速率,使得單位時間內·OH 的產生量增加。本研究以RPB 為反應器,采用臭氧氧化工藝深度處理實際蘭炭廢水一級生化池出水,目的是提高出水的可生化性,以便進入下一級生化處理裝置進行深度處理,考察了臭氧濃度、RPB 轉速、氣液比、pH、溫度和RPB 處理級數對廢水處理效果和臭氧利用率的影響,為蘭炭廢水的處理提供一種新思路。
1 實驗部分
1.1 材料、試劑和儀器
廢水:陜西省榆林市某蘭炭企業(yè)生產廢水經前端一級傳統(tǒng)生化工藝處理后的生化池出水,隨生產情況變化水質有一定波動,COD 為300~400 mg/L,BOD5 為20~65 mg/L,BOD5/COD 為0.07~0.18,pH 為7~8。氫氧化鈉、濃硫酸:分析純,購自北京化工廠。采用l mol/L 的NaOH 溶液和l mol/L 的H2SO4 溶液調節(jié)廢水pH。RPB:實驗室自行設計制作,外殼內徑180 mm,轉子內徑40 mm、外徑120mm,填料為不銹鋼金屬網,填料層軸向厚度15 mm。
3S-A10 型臭氧發(fā)生器:臭氧產生量10 g/h,功率180 W,北京同林科技有限公司。3S-J5000型臺式氣相臭氧濃度檢測儀:量程0~200 mg/L,北京同林科技有限責任公司。5B-3A 型COD 快速分析儀:蘭州連華環(huán)保。BD600 型BOD 測定儀:德國羅威邦公司。SHP-160 型生化培養(yǎng)箱:常州普天儀器制造有限公司。
1.2 實驗裝置及流程
實驗裝置如圖1 所示。將調節(jié)至一定pH 的廢水置于設定好溫度的儲槽中;利用氧氣作為氣源通過
臭氧發(fā)生器產生臭氧并由進氣口通入RPB 中,通過調節(jié)氣體流量計控制進氣流量至設定值90 L/h,當進氣臭氧濃度分析儀上的示數達到所需濃度(通過調節(jié)臭氧發(fā)生器的功率控制臭氧濃度)且穩(wěn)定時開啟RPB,調節(jié)RPB 轉速至設定值;廢水通過蠕動泵由進液口流入RPB 中,通過調節(jié)液體流量計控制進液流量,從而控制氣液比(進氣流量與進液流量的比);氣液兩相在RPB 中逆流接觸并反應,反應后廢水從RPB 底部的出液口流出至廢液槽,反應后氣體從RPB 中部的出氣口流出,經KI 溶液吸收剩余臭氧后排放。待處理廢水一次通過RPB 的過程為一級處理,經一級處理完畢的廢水倒入儲槽中再次進入RPB 中進行反應即為二級處理。待出氣臭氧濃度檢測儀示數穩(wěn)定后即可對出液口流出液體進行取樣分析。
臭氧實驗裝置示意圖
1 O2 鋼瓶;2 氣體流量計;3 臭氧發(fā)生器;4 進氣臭氧濃度分析儀;5 RPB;6 出氣臭氧濃度分析儀;7 尾氣吸收裝置;8 液體流量計;9蠕動泵;10 帶控溫裝置的廢水儲槽;11 廢液槽;12 進氣口;13 出氣口;14 進液口;15 出液口
1.3 分析方法
采用臺式氣相臭氧濃度檢測儀測定氣體臭氧質量濃度,根據進出口氣體的臭氧質量濃度計算其利用率。按照國標《水質 化學需氧量的測定 快速消解分光光度法》(HJ/T 399—2007)測定水樣COD,根據處理前后的水樣COD 計算其去除率。按照國標《水質五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法》(HJ505—2009)[16],在生化培養(yǎng)5d 后使用BOD 測定儀測定水樣BOD5,計算BOD5/COD。
2 結果與討論
2.1 進氣臭氧濃度的影響
待處理廢水COD 為316.4 mg/L,BOD5/COD 為0.08。在RPB 轉速為1 500 r/min、氣液比為5︰1、初始廢水pH 為7.11、廢水溫度為16.0 ℃的條件下進行一級處理,考察進氣臭氧濃度對廢水處理效果和臭氧利用率的影響,結果如圖2 所示。
由圖2a 可見,隨著進氣臭氧濃度的增加,廢水COD 去除率不斷提高,但臭氧利用率不斷降低。臭氧濃度越高,則有越多的臭氧與水中污染物反應,使得COD 去除量增加;但由于進液量一定,臭氧濃度過高時,部分臭氧未發(fā)生作用就隨尾氣排出,造成臭氧的浪費。
由圖2b 可見,隨著進氣臭氧濃度的增加,BOD5 先升高再降低,可能原因是臭氧濃度增加,水中難降解的大分子物質更多地分解成小分子物質,易于被微生物降解,但臭氧濃度過高時,部分物質直接被氧化成CO2 和H2O,導致BOD5 降低;當進氣臭氧質量濃度為50 mg/L 時,BOD5/COD 值很高,為0.19,是原水的2.38 倍,說明處理后廢水的可生化性明顯提高。
綜合考慮,選擇進氣臭氧質量濃度為50 mg/L。
2.2 RPB 轉速的影響
待處理廢水COD 為308.2 mg/L,BOD5/COD 為0.10。在進氣臭氧質量濃度為50 mg/L、氣液比為5︰1、初始廢水pH 為7.12、廢水溫度為16.0 ℃的條件下進行一級處理,考察RPB 轉速對廢水處理效果和臭氧利用率的影響,結果如圖3 所示。
由圖3a 可見,隨著RPB 轉速的增加,廢水COD 去除率不斷提高,臭氧利用率也隨之增加。轉速提高可以使液相在RPB 中被切割成體積更小的液滴、液絲和液膜,增加液相與氣相的接觸面積,增強混合和傳質效果,從而改善COD 的去除效果。
由圖3b 可見:隨著RPB 轉速的增加,BOD5 基本保持不變,原因可能是轉速較低時,已將水中易分解的大分子物質分解成小分子物質,故轉速繼續(xù)增加對BOD5 的影響不明顯;當轉速為1 500 r/min 時,
BOD5/COD 為0.23,是原水的2.30 倍,廢水可生化性較好。
綜合考慮,選擇RPB 轉速為1 500 r/min。
2.3 氣液比的影響
待處理廢水COD 為311.4 mg/L,BOD5/COD 為0.07。在進氣臭氧質量濃度為50 mg/L、RPB 轉速為1500 r/min、初始廢水pH 為7.12、廢水溫度為15.0 ℃的條件下進行一級處理,考察氣液比對廢水處理效果和臭氧利用率的影響,結果如圖4 所示。
由圖4a 可見,隨著氣液比的增大,COD 去除率不斷提高,但臭氧利用率不斷降低。在相同的氣量條件下,氣液比增加意味著進液量減小,單位時間內臭氧與一定體積廢水接觸的臭氧總量相對增加、臭氧濃度相對加大,從而促進了水中污染物的降解,強化了廢水的處理效果,故在低液量時COD 的去除率較高。但液量減小,單位時間內與臭氧反應的物質減少,導致臭氧利用率降低。由圖4b 可見,隨著氣液比的增大,BOD5 基本保持不變,原因可能是,氣量一定時液量的變化直接影響的是處理量,而對水中物質的氧化分解程度影響較??;當氣液比為5︰1 時,BOD5/COD 為0.19,是原水的2.71 倍。
綜合考慮,選擇適宜的氣液比為5︰1。
2.4 初始廢水pH 的影響
待處理廢水COD 為357.0 mg/L,BOD5/COD 為0.12。在進氣臭氧質量濃度為50 mg/L、RPB 轉速為1500 r/min、氣液比為5︰1、廢水溫度為20.0 ℃的條件下進行一級處理,考察初始廢水pH 對廢水處理效果和臭氧利用率的影響,結果如圖5 所示。
由圖5a 可見,隨著初始廢水pH 的升高,廢水COD 去除率和臭氧利用率均不斷增加。在溶液中臭氧氧化有兩種途徑[17],直接臭氧氧化和臭氧反應生成·OH 進行間接氧化。水中臭氧生成·OH 的過程如式(1)~(3)所示。臭氧的氧化還原電位為2.07 V,·OH 的氧化還原電位為2.80 V。·OH 具有更強的氧化性,可以無選擇性地降解有機物,增強處理效果,提高臭氧利用率。隨著廢水pH 的升高,在中性及堿性范圍內,水中OH-濃度較高,促進了·OH 的產生,使得廢水的處理效果增強。
H2O↔H++OH- (1)
O3+OH-→HO2-+O2 (2)
O3+HO2-→?OH+O2+O2- (3)
由圖5b 可見,隨著初始廢水pH 的升高,COD 不斷降低,BOD5 也略有降低,水體的BOD5/COD 變化不大,整體保持在較高水平。原因可能是,隨著初始廢水pH 的升高,促進了·OH 的產生,在·OH 的作用下,部分容易降解的物質直接被氧化成CO2 和H2O,導致BOD5 出現小幅下降?,F場原水pH 在7~8 間波動,考慮到實際生產需求,初始廢水pH 保持原水pH 進行實驗,不加處理。
2.5 廢水溫度的影響
待處理廢水COD 為357.0 mg/L,BOD5/COD 為0.18。在進氣臭氧質量濃度為50 mg/L、RPB 轉速為1500 r/min、氣液比為5︰1、初始廢水pH 為7.15 的條件下進行一級處理,考察廢水溫度對廢水處理效果和臭氧利用率的影響,結果如圖6 所示。
由圖6a 可見,隨著溫度的升高,廢水COD 去除率不和臭氧利用率均不斷增加。溫度升高,分子運動加劇,一方面提高了反應速率,另一方面強化了廢水與臭氧的混合,處理效果增強。由圖6b 可見,隨著溫度的升高,BOD5 變化不大,BOD5/COD 整體保持在較高水平,可能的原因是,溫度的升高加快了反應速率,促進了COD 的降解,但對于BOD5 的產生影響較小,導致BOD5/COD 差異不大;當溫度為25.0 ℃時,BOD5/COD 為0.27,是原水的1.50 倍,廢水的可生化性較好。雖然溫度對COD 的影響較為明顯,考慮到處理工藝的經濟性,選擇廢水處理在常溫下進行,不調節(jié)溫度。
2.6 處理級數的影響
待處理廢水COD 為340.0 mg/L,BOD5/COD 為0.18。在進氣臭氧質量濃度為50 mg/L、RPB 轉速為1500 r/min、初始廢水pH 為7.77、廢水溫度為24.7 ℃的條件下,考察處理級數對廢水處理效果和臭氧利用率的影響,結果如表1 所示。
由表1 可見:RPB 兩級處理效果明顯優(yōu)于一級處理;當氣液比分別為2︰1 和5︰1 時,一級處理的COD 去除率分別為9.6%和13.2%,經過第二級進一步處理后,COD 的總去除率分別提高至16.0%和19.7%,表明增加處理級數可改善COD 的降解效果。由表1 還可見,當氣液比分別為2︰1 和5︰1 時,一級處理后BOD5/COD 分別由原水的0.18 提升至0.25 和0.28,經第二級進一步處理后,BOD5/COD 進一步升至0.29和0.34,分別為原水的1.61 和1.89 倍,表明增加處理級數可進一步提高廢水的可生化性。經過RPB 兩級處理后,出水基本滿足后續(xù)生化處理要求。
3 結論
a)以RPB 為反應器,采用臭氧氧化工藝深度處理實際蘭炭廢水一級生化池出水。適宜的工藝條件為:保持進氣流量90 L/h 不變,不調節(jié)廢水pH 和溫度,控制臭氧質量濃度50 mg/L、氣液比5︰1、RPB 轉速1 500 r/min,進行二級處理。b)在上述工藝條件下,處理COD 為340.0 mg/L、BOD5/COD 為0.18、pH 為7.77、溫度為24.7 ℃的廢水,處理后出水COD 去除率為19.7%,BOD5/COD 為0.34,可生化性大幅提高,可滿足后續(xù)生化處理要求。
常佳偉,樊金夢,王 偉,趙 磊,邵 磊
1. 北京化工大學 有機無機復合材料國家重點實驗室,北京 100029;
2. 北京化工大學 教育部超重力工程研究中心,北京 100029;
3. 北京萬邦達環(huán)保技術股份有限公司,北京 100875)
參 考 文 獻
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