金精礦氰化工藝自20世紀60年代實驗成功以來,已在許多黃金礦山應(yīng)用。該工藝主要特點是:金礦石經(jīng)浮選富集后,精礦金品位高,進入氰化作業(yè)礦量少,氰化物耗量低,酸化對含氰廢水處理效果好,對環(huán)境污染小,可節(jié)約投資、占地面積,降低生產(chǎn)成本,并可實現(xiàn)就地產(chǎn)金。金精礦氰化調(diào)漿過程中產(chǎn)生的污水需要排出系統(tǒng),而此部分污水需要經(jīng)過有效處理才能排放或是回用。
招遠某金礦采用氰化提金工藝,需要經(jīng)過磨礦將原礦粉分級,以便于后續(xù)得氰化浸出效果。磨礦過程中經(jīng)過分級、沉淀、過濾等工序產(chǎn)生磨礦污水,污水經(jīng)過循環(huán)后繼續(xù)回到前期球磨工段,并在系統(tǒng)中循環(huán)。磨礦過程中原礦需要經(jīng)過堿浸處理,堿浸過程中礦粉中的浮選劑及各種雜質(zhì)離子被浸出,而被浸出物的存在影響了下一工序,需要將堿浸系統(tǒng)中的部分水排出系統(tǒng),并補充新鮮水分,以保障循環(huán)系統(tǒng)中浸出物的含量。本項目針對排出水進行處理,增設(shè)水處理設(shè)施。
1、廢水水質(zhì)
為保證后續(xù)浸出效果,在堿浸過程需要脫藥、調(diào)節(jié)pH步驟;這需要加入大量的石灰,石灰得加入使得水中的pH變得很高。經(jīng)過脫藥劑后,原精礦粉中的黃藥、浮選油等藥劑被脫出,溶解于水中使得水中得COD升高。另外,堿浸過程中由于水力沖刷,使精礦粉中得一些重金屬得以溶解在水中,但未發(fā)現(xiàn)重金屬超標得情況。具體水質(zhì)分析見表1。
項目的設(shè)計進水量為12.5m3/h。產(chǎn)水達到GB8978-1996的一級A排放標準。產(chǎn)水設(shè)計滿足廠區(qū)自用水回用的要求或排放,反滲透濃水進入零排放系統(tǒng)。
2、工藝流程及特點
由于水中產(chǎn)生COD的主要物質(zhì)是黃藥、浮選油等可生化性差的物質(zhì),所以通過傳統(tǒng)生化難以有效降低。設(shè)計采用臭氧工藝作為COD的主要去除手段,但在小試時發(fā)現(xiàn),臭氧雖然能使COD明顯的降低,但不能一次性達標,故增設(shè)了反滲透系統(tǒng)。原水中重金屬、氨氮、氰化物等污染物含量已達到了排放標準,而反滲透膜在保障COD達標的同時又對以上污染物有一定的去除效果,所以從污染物去除效果來看,臭氧+膜系統(tǒng)已滿足了排放要求。
初期未考慮鈣離子的結(jié)垢影響,沒有設(shè)置除鈣系統(tǒng),工藝運行初期,系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運行,各項水質(zhì)包括水量都達到設(shè)計要求。但運行約10d后,在保證出水水質(zhì)的情況下,系統(tǒng)的產(chǎn)水量明顯下降,降到設(shè)計的一半。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),臭氧反應(yīng)罐中的填料出現(xiàn)了明顯的板結(jié)現(xiàn)象,曝氣盤也有明顯的結(jié)垢。再對水質(zhì)進行分析,結(jié)合原水的來源發(fā)現(xiàn),問題的根源在于鈣離子。所以在原有臭氧加膜技術(shù)的基礎(chǔ)上進行了化學(xué)除鈣的工藝。
整體工藝如圖1所示。
3、主要處理設(shè)施技術(shù)參數(shù)
3.1 除鈣系統(tǒng)
由于原水中Ca2+含量很大,為使系統(tǒng)能正常運行設(shè)置化學(xué)除鈣系統(tǒng)。
除鈣系統(tǒng)設(shè)1臺50kg/h的碳酸鈉自動加藥機,1臺60g/h的聚丙烯酰胺自動加藥機,準0.8m×1m的混合反應(yīng)槽2個(內(nèi)設(shè)攪拌電機),沉淀池1個。沉淀池尺寸為2.0m×10m×3.5m,有效容積50m3,總停留時間4h。
3.2 臭氧系統(tǒng)
為保證COD有效去除,設(shè)置2級臭氧反應(yīng)。
臭氧系統(tǒng)設(shè)置10kg臭氧發(fā)生器1臺,冷水機1臺,制氧機1臺,自動加堿計量泵2臺,1m3計量箱1個,準250mm帶式過濾器2臺,準2.5m臭氧反應(yīng)罐2臺,準1.5m臭氧尾氣吸收塔2臺。
3.3 超濾系統(tǒng)
設(shè)置超濾系統(tǒng)1套,以保證反滲透膜的穩(wěn)定運行。
超濾系統(tǒng)前設(shè)置自清洗過濾器,使來水的大顆粒物質(zhì)得到去除,自清洗過濾器處理能力為15m3/h。單套尺寸為2m×4m,超濾膜為UF3OA200膜組件,共計6支,設(shè)計產(chǎn)水量12.5t/h。設(shè)加酸、加堿、殺菌自動投加裝置。
超濾系統(tǒng)和反滲透系統(tǒng)共同設(shè)置化學(xué)清洗系統(tǒng)1套,以保證當超濾膜或反滲透膜污堵后的清洗。
3.4 反滲透系統(tǒng)
膜原件選用HV-FR-8040膜組件,共計12只,系統(tǒng)進水量12.5t/h,產(chǎn)水7.5t/h,設(shè)計回收率60%。由于在水中殘余的臭氧會對反滲透膜產(chǎn)生氧化作用,故設(shè)置了還原劑自動投加系統(tǒng);考慮系統(tǒng)結(jié)垢傾向,設(shè)置阻垢劑自動投加系統(tǒng)。反滲透有效去除了臭氧未去除的COD,并且保證了水中重金屬物質(zhì)的去除。反滲透系統(tǒng)濃水進入零排放系統(tǒng),反滲透產(chǎn)水排放或回用。
4、運行效果
由于堿浸過程中加入了過量的氧化鈣,所以導(dǎo)致水中Ca2+增多,且水中pH升高。Ca2+的增多使水的結(jié)垢傾向大大增大,且水中硫酸鹽含量高,硫酸鈣結(jié)垢傾向嚴重。Ca2+的存在導(dǎo)致臭氧系統(tǒng)曝氣盤結(jié)垢,使曝氣不均勻;硫酸鈣的結(jié)垢使臭氧系統(tǒng)的填料板結(jié)嚴重,導(dǎo)致臭氧系統(tǒng)不能正常運行。Ca2+的存在同樣對膜系統(tǒng)造成了污堵,使超濾膜和反滲透膜通量顯著降低。
通過化學(xué)方法進行除鈣,在原水進入系統(tǒng)后加入適量的碳酸鈉溶液,攪拌混合后再加入聚丙烯酰胺,反應(yīng)后進入沉淀池,硫酸鈣和碳酸鈉反應(yīng)生成碳酸鈣,碳酸鈣沉淀而使鈣離子去除。聚丙烯酰胺的加入加速了碳酸鈣顆粒的沉淀。
由于原水水質(zhì)波動,Ca2+含量也不穩(wěn)定,質(zhì)量濃度在0.8~1.8g/L波動。實際運行中,按照很大量進行處理,投加碳酸鈉。結(jié)果表明,處理后Ca2+的質(zhì)量濃度保持在30~40mg/L。原水中Mg2+含量低,所以總硬度也明顯降低至100mg/L以下,滿足了臭氧和反滲透的進水要求,系統(tǒng)得到穩(wěn)定的運行。
Ca2+的存在也對反滲透膜造成嚴重的污堵,沒有良好的清洗劑能直接將其溶解。后采用先加碳酸鈉后加鹽酸的清洗方法,效果良好,清洗后的膜通量能夠達到原設(shè)計要求。反應(yīng)方程式為:
將硫酸鈣污染的反滲透膜先加入濃碳酸鈉溶液,經(jīng)過循環(huán)浸泡后發(fā)生反應(yīng),此時SO42-被置換出來,通過清水再循環(huán)將SO42-沖洗出來。再加入稀鹽酸溶液循環(huán)浸泡,發(fā)生將碳酸鈣沉淀反應(yīng),從而將堵塞膜的結(jié)垢物質(zhì)置換。碳酸鈉、鹽酸交替進行多次后,膜的通量得到顯著的恢復(fù)。
系統(tǒng)經(jīng)過脫鈣系統(tǒng)改造后得到穩(wěn)定的運行,系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)運行良好。二級臭氧出水的COD基本穩(wěn)定在150mg/L以下,總排水的COD
磨礦廢水通過該系統(tǒng)處理后可以將一部分合格的水外排或回用。經(jīng)過部分水量的排出,將原系統(tǒng)中的雜質(zhì)離子、浮選劑排出系統(tǒng),使系統(tǒng)中雜質(zhì)離子、浮選劑的含量得到平衡,從而滿足了選礦的要求。而排出的水量經(jīng)過臭氧和膜工藝的耦合處理方法達到了GB8978-1996排放要求或滿足廠區(qū)自用水回用的要求。
項目總投資為510萬元,含土建、設(shè)備、安裝、調(diào)試、設(shè)計等。含人工費(按編制3人算)、電費(按照0.75元/t計)、藥劑費,不含設(shè)備折舊費、設(shè)備維修費等,運行成本合計16元/t。
5、結(jié)論
通過臭氧膜技術(shù)的耦合能夠很好地解決氰化提金工藝中產(chǎn)生的磨礦廢水。磨礦廢水中含有較高的鈣離子,在運行過程中遇到了硫酸鈣結(jié)垢的問題,曾導(dǎo)致系統(tǒng)不能穩(wěn)定運行,經(jīng)過化學(xué)除鈣工藝后系統(tǒng)能夠穩(wěn)定的運行。
經(jīng)過2級臭氧,可以將COD由1500mg/L左右降低至150mg/L以下,經(jīng)過反滲透深度處理后,各項指標達到GB8978-1996排放標準。通過系統(tǒng)的處理使氰化提金工藝循環(huán)水中的離子得到平衡,使提金工藝正常運行,處理費用雖然較高,但保證了整個提金工藝的有序進行。(來源:山東招金膜天股份有限公司)